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大型預(yù)焙鋁電解槽二次啟動探討?

補充:1  瀏覽:9560  發(fā)布時間:2012-7-11
大型預(yù)焙鋁電解槽二次啟動探討
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  山西華圣鋁業(yè)有限公司電解鋁工程采用的是沈陽鋁鎂設(shè)計研究院設(shè)計的SY300KA電解槽,系列設(shè)計年產(chǎn)能22萬噸。公司共有300KA電解槽276臺,分6個區(qū),每區(qū)46臺槽。其中2003年11月24日曾對1、4區(qū)電解槽6臺電解槽通電焙燒,至同年12月31日系列停電,期間電解槽沒有啟動,后又于2004年10月16日開始對1、4區(qū)第二次通電投產(chǎn),92臺電解槽全部啟動,后因氧化鋁和電力問題于11月30日全部停槽。

  這批電解槽要進行二次焙燒啟動所面臨的現(xiàn)狀是:92臺啟動后停運的電解槽,其中有61臺槽陽極坐入鋁液中,31臺槽停槽時陽極拉起、鋁液基本抽干;92臺電解槽每臺槽陽極上部覆蓋有20余噸冰晶石保溫料;多數(shù)電解槽各部位絕緣不良,槽上部機構(gòu)和其他附屬設(shè)備存在較多問題。

  針對這比電解槽的實際情況,我們制定了合理的清槽、補槽和焙燒啟動方案。在總體思路上把握以成功啟動為前提,以安全節(jié)能環(huán)保為原則,結(jié)合其放置時間長,且大部分槽有20噸固體鋁的情況,采取保護性清爐、低成本補槽,低電壓焦粒焙燒啟動法和低效應(yīng)、低氧化鋁濃度控制策略。

  清理電解槽

  在確定清槽方案時,以保護陰極及上部結(jié)構(gòu)為原則,采用核心技術(shù)將鋁塊分割后取出,并采取陰極表面防氧化措施保護陰極。主要考慮了以下幾點:

  1、由于停槽加冰晶石覆蓋料時,陽極上有一定量的氧化鋁,因此在清理極上料時,要將冰晶石與氧化鋁盡量分開盛裝,以備將來物料更好的利用。

  2、在清理槽膛四周的結(jié)殼時,要避免碰傷側(cè)部碳塊。

  3、槽膛內(nèi)的鋁塊是一個大整體,厚度在10cm以上,重量達10余噸,而鋁塊的邊部緊貼電解槽側(cè)部,清理時各種工具很難施展,因此在清理時一定要謹慎,嚴禁碰壞側(cè)部、拉傷陰極碳塊。

  修補電解槽

  電解槽覆蓋料、結(jié)殼、陽極和鋁塊被清出后,電解槽側(cè)部和陰極部分破損比較嚴重,主要表現(xiàn)在:人造伸腿斷裂、起層、滲鋁嚴重;側(cè)部碳塊斷裂、被浸蝕氧化、掉塊;陰極碳塊風(fēng)化、斷裂、起層、掉塊;陰極碳塊間縫開裂、滲鋁等。鑒于以上情況的普遍存在,為保證電解槽的順利啟動,電解槽在清槽后必須經(jīng)過修補才能進行投產(chǎn)。

  在確定修補方案時,主要以阻止形成鋁液通道為原則,采用熱搗糊扎固需修補的炭間縫及人造伸腿,扎固時糊料溫度控制在90℃-120℃、陰極表面溫度加熱到80℃-100℃,側(cè)塊基本不更換。針對電解槽不同的破損情況,我們采取了針對性的修補方法:

  1、針對人造伸腿出現(xiàn)裂縫、起層、剝落、滲鋁的現(xiàn)象,要求對人造伸腿清除掉2-4層并重新進行扎固。

  2、針對陰極碳塊間縫開裂、滲鋁的現(xiàn)象,要求將碳塊間的糊料挖開10cm,滲鋁部位最多20cm,重新進行扎固。

  3、對陰極碳塊起層、掉塊的地方,要經(jīng)過清理后用糊料進行填補扎固。

  4、對陰極碳塊本體所有可見縫隙,要求從縫隙處鑿開1cm-2cm左右寬,用糊料進行填補。

  5、對于有裂縫的側(cè)塊,要求用砂輪片將縫隙擴大,然后用糊料填抹修補。

  電解槽的二次焙燒啟動

  1、焙燒啟動方法的選擇。考慮到本批二次啟動槽運行時間短,爐底表面比較平整,我們采用焦粒焙燒法,可以在灌入鋁液之前用高分子比電解質(zhì)液體堵塞因焙燒形成的裂縫及通道。啟動時采取低電壓、低陽極效應(yīng)系數(shù),高分子比環(huán)保性啟動方法,達到保護陰極、延長槽壽命、減少環(huán)境污染的目的。為了防止對槽邊部和角部強烈的熱沖擊,造成槽邊部和角部出現(xiàn)裂縫,采用濕法無效應(yīng)啟動。焙燒時間我們確定為96小時。二次焙燒送電很關(guān)鍵,電流上升梯度我們以120KA 、180KA、240KA、300KA為基準(zhǔn),電流送至240KA測量電流分布,確認無異常且沖擊電壓不大于5V后,再送下一個級別,停送電時間控制在30分鐘內(nèi)。

  2、裝爐操作及軟連接的安裝。由于電解槽啟動后要求電解質(zhì)分子比在2.8以上,如果裝槽時使用普通的酸性冰晶石,就需要投入大量的純堿來提高分子比,因此裝爐時選用高分子比冰晶石,從而使純堿的使用量大大減少。并在裝爐時加入一定量的氟化鎂來保護伸腿。為了加強電電解槽焙燒時槽中間的熱對流,使焙燒溫度分布均勻,防止中縫陰極表面氧化,同時啟動前槽內(nèi)有少量的液體電解質(zhì),我們采取中空裝爐法。通電前在陽極導(dǎo)桿與陽極大母線之間安裝軟帶連接母線。軟連接與陽極導(dǎo)桿及陽極大母線接觸的各部位安裝前要打磨、清洗干凈,各部位螺栓緊固好,確保軟連接有足夠的彎度,以防止接觸不良發(fā)生打火現(xiàn)象或焙燒時陽極上升把軟連接母線拉斷。

  3、安裝的拆除分流器。由于1、4區(qū)電解槽陰極不平整度和焦粒厚度增加,電解槽通電時的沖擊電壓將上升,對電解槽的熱沖擊加劇。為了減小這種不利,我們采取在原分流器的基礎(chǔ)上加焊分流片的方法,來增加分流量,原電解槽分流器為5套/槽,每套分2組,每組8片,即在每組8片的基礎(chǔ)上加焊1到9片。送全電流6小時后電壓在3V以下先拆除第一組分流器和第五組分流器,12小時后拆除剩余分流器,若電壓急劇上升應(yīng)停止拆除工作,電壓穩(wěn)定后再繼續(xù)拆除。

  4、 啟動及啟動后期管理。焙燒96小時以后,確認具備啟動條件時,可進行電解槽啟動;啟動前必須同時具備下列條件:

  (1)中縫冰晶石大部分化開,溫度高于900℃。

  (2)槽四周局部開始融化,TAP端及DE端溫度在750℃以上。

  (3)中縫液體電解質(zhì)不小于15cm。電解槽啟動灌鋁后24小時內(nèi)電壓由計算機控制從4.8V均勻降至4.5V以下;48小時內(nèi)電壓由計算機控制均勻降至4.3V以下;72小時內(nèi)電壓由計算機控制均勻降至4.2V以下;96小時內(nèi)電壓由計算機控制均勻降至4.18V以下;120小時電壓保持4.16V以下進入后期管理。電解槽啟動初期,氧化鋁的添加是定時自動加工,半個月以后,自動轉(zhuǎn)入模糊控制加料即正常生產(chǎn)加料。因此,啟動初期的NB加工間隔為110-130秒,伴隨槽溫等工藝技術(shù)條件的正常,逐漸縮短NB間隔。在電解槽二次啟動初期,修補后的人造伸腿等邊部扎糊還未充分焦化,為了使邊部扎糊良好焦化燒結(jié)為一體、防止修補后的扎糊層分層剝離,要求邊部溫度上升不宜太快。電解槽啟動初期,灌鋁后槽溫下降較多,邊部物料熔化減慢,同時液體電解質(zhì)在邊部不斷凝固,形成可逆過程。在此過程中控制好各項工藝技術(shù)條件,減緩邊部電解質(zhì)的熔化,使邊部升溫緩慢,得以使邊部扎糊良好焦化,不至造成人造伸腿扎糊層分層剝離和側(cè)炭早期裂紋、破損、且有助于形成規(guī)整的爐膛內(nèi)型。

  5、實施效果。目前這批電解槽已啟動7個多月,運行狀況良好,技術(shù)條件穩(wěn)定,槽電壓穩(wěn)定在4.12V,效應(yīng)系數(shù)達0.3次/槽日以下,電流效率達93%,和其它正常槽沒有差距。

  6、結(jié)語。通過保護性低成本的清槽和補槽工作,選擇低電壓環(huán)保性的焙燒啟動方法,以及在啟動后期低氧化鋁濃度和低效應(yīng)的管理措施,不但節(jié)約了50%的焙燒啟動電量,而且解決了300KA大型預(yù)焙槽側(cè)部用75mm厚的碳化硅大面積發(fā)紅的技術(shù)難題,大大減少了啟動期間的環(huán)境污染和工人的勞動強度,啟動后各項經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)達到了很好的啟動效果,節(jié)約焙燒啟動耗電量10萬度/槽;鋁液質(zhì)量達到AL99.70以上平均時間為16槽日;在全國同行業(yè)大面積二次啟動電解槽史上可以說是一個奇跡,為我國鋁行業(yè)大型預(yù)焙槽二次啟動探索出了寶貴經(jīng)驗,具有現(xiàn)實的指導(dǎo)意義和應(yīng)用價值。
回答時間:2012-7-11

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