洛玻集團晶緯公司堅持走技術創新的發展路子,加大節能減排步伐,積極開展節能降耗活動,通過技術改造,技術革新,節能減排成果不斷涌現,31個項技術創和節能減排成果在生產經營中發揮重要作用,每年技術創新和節能減排節約增效200余萬元。
在激烈的市場競爭中,洛玻集團洛陽晶緯堅持以高新技術引領產品結構調整的方向,積極推進科技進步,加大節能減排力度廣泛開展群眾性的科技創新、技術改造及小改小革工作,依靠技術創新,節能減排工作取得明顯成效,提高了企業效益。今年以來,晶緯公司大力開展以節能降耗為主攻方向的科技創新, 開展了"節能減排,從我做起"的小改小革活動,努力降低能源消耗,實現公司可持續發展。節能科技創新,提高了企業效益。
今年以來,企業經營成本大幅增加,為了提高經濟效益,晶緯公司大力開展以節能降耗為主攻方向的科技創新, 開展了"節能減排,從我做起"的小改小革活動,努力降低能源消耗,實現公司可持續發展。他們加大節能減排節科技改造力度,為了降低油耗和調速方便,該公司粗紗拉絲生產決定使用變頻調速,但市場變頻器價格較高,他們決定自己制作,公司專業技術人員自己設計線路板,組裝調試,在實踐中反復試驗所需轉速,確保符合生產工藝要求并保證單絲涂油器不漏油,1—8月份節約油耗35萬元,節約變頻器3萬元。加大循環水項目建進展步伐加快,該公司拉絲
坩堝冷卻水是耗大戶,每月消耗水資源近30000噸,過去將廢水全部排掉,為了提高水資源的利用率,降低生產成本,該公司在資金十分緊張的情況下,投資27萬元建設了軟化水
設備、循環水池、循環水單路、冷卻水裝置等循環水系統,進行循環水再利用,項目建成投產后,使水資源的利用率達到90%以上,每月可節約工業通用水24000噸,每年解決用水28.8萬噸,每年節約資金100余萬元。晶緯公司實施微粉拉絲工藝技術項目,今年一月成立了微粉加工車間,把廢硬絲粉碎后作原料,重新加工成絲,既節能減排廢品利用,又提高了成品率,大大降低了生產成本,每月生產能力達到6噸左右,解決了公司富余人員,又為公司提高了經濟效益,每年節約資金14.5萬元。
今年以來電力十分緊張,公司決定改變生產現場多年來照明使用長明燈現象,他們對退并車間采用光控智能控制試驗,經過公司科技人員市場調研和現有廠房的實際,設計、組裝了控制回路,經過反復的試驗、調試、運行退并車間7月份照明用電量下降了4608度,可節約電能35%。晶緯公司不斷完善新產品工藝技術,提高技術開發與消化吸收的能力。加大噴氣織機先進技術攻關,噴氣織機是國際最先進的紡織設備,自去年9月以來,公司科技人員和電子布生產事業部認真進行了全方位的研究探索、消化吸收。
首先改進了工藝參數,確保常見故障能進行正常維修,使運轉率提高30%,現已在全公司推廣使用。寬幅劍桿織機織雙幅布的試驗取得顯著進展,為了提高生產效率,他們組織科技人員通過了3個多月的技術攻關和試織,現以基本掌握了工藝技術,每臺織機可提高產量30%,大大增強了公司的經濟效益。
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